660MW汽轮机主汽阀壳铸造工艺设计.pdf
No.4 July 2016 《大型铸锻件》 HEAVY CASTING AND F0RGING 2.9其它工艺参数 机械加工余量10 mm~20 mm,线收缩率 1.5%,芯头斜度1:10,醇基快干涂料,涂料厚约 1.5 mm。 砂箱尺寸:上箱3 300 mm×3 000 mm×1 750 mm,下箱3 300 mm X 3 000 mm×1 750 mm。 3制造过程控制 3.I模样、芯盒制作 在制作模样、芯盒时,严格按照工艺要求的参 数进行制作。拆活部分均采用燕尾销方式准确定 位,防止拆活部位发生大的错位。芯盒内弧形表 面要求光滑无凹凸,并将筋板一一拆活,以保证砂 芯在打制好后能完好的取出。 3.2砂型、砂芯的打制 在砂型、砂芯打制过程中,严格控制树脂及固 化剂的加入量。砂芯要求有足够、均匀的紧实度, 并且向下排气畅通,以保证内腔室的质量。打制 砂型时,成型冷铁表面光滑,无铁锈无油渍;混砂 均匀,放置草绳等以增加砂型的透气性;砂型有足 够的紧实度,防止发生掉砂缺型。砂型、砂芯表面 使用耐高温的醇基快干涂料,涂料涂刷均匀无堆 积。主砂芯因整体位于铸件内腔在后期处于钢水 包围当中处于强热作用区,且多处尺寸较小形线 复杂,同时为防止阀壳内腔发生粘砂和掉砂,全部 采用耐高温且传热性能较高的铬铁矿砂打制,使 用快干涂料。 3.3扣箱、浇注 在扣箱时要保证砂型、砂芯烘干干燥,砂芯大 弧段面无裂纹或破损,浇注系统清洁。扣完箱后, 严禁移动砂箱或在砂箱上放置其它杂物,防止杂 物和砂型破损掉人型腔内。浇注时钢水纯净,严 格按照铸钢件浇注操作指导书要求进行精心操 作。为保证在浇注过程中此阀壳材质钢水减少发 生吸气及氧化现象,在浇注前对型腔吹氩进行保 护,浇注过程平稳无断流,采用适度的快浇方式。 4生产情况 在生产中,严格按工艺执行,已成功生产多 件,均为一次超声检测合格,铸件内部质量较好无 超标缩孔、缩松缺陷。铸件表面光洁无粘砂、气 孔。打磨量较少,铸件形线良好,保证了铸件外观 质量。磁粉检测时仅发现下面法兰上部两处有夹 杂夹渣缺陷,铸件缺陷补焊焊条量在预期的范围 内,其主要是由于钢水质量引起的夹渣和型腔未 吹净而造成的夹砂缺陷。 5结论 从生产情况及结果看,该工艺方案设计合理, 所取参数正确,能满足生产和质量要求;方便模样 制作和造型操作,节约生产成本;铸件质量达到图 纸设计要求,铸件型线良好。 参考文献 [1]关润浩.铸钢件凝固控制及冒口设计[M].北京:冶金工业 出版社,1987. [2]温永都,李冬琪,李承兴.铸造检验技术[M].北京:机械工 业出版社,1989. [3] 中国机械工程学会铸造专业委员会.铸造手册铸造工艺分 册[M].北京:机械工业出版社,1994. [4] 陈圉桢,肖柯则,姜不居.铸件缺陷和对策手册[M].北京: 机械工业出版社,1996. [5] 李昂,吴密.铸造工艺设计技术与生产质量控制实用手册 [M].金版电子出版公司,2003. [6]李魁胜.铸造工艺及原理【M].北京:机械工业出版社, 1989. [7] 王君卿.铸造手册第5卷:铸造工艺(第二版)[M].北京: 机械工业出版社,2006. 编辑杜青泉 (上接第56页) 问确定空气冷却工艺。铸件全部凝固时间为48 h,空气冷却工艺为:从浇注结束后,立即开始送 风,连续送风18 h,之后结束空气冷却。 4生产验证 铸件打磨后,超声检测结果符合技术要求。 事实证明:引用空气冷却系统保证了铸件质量,同 时也节约了成本。在造型过程中减少了外冷铁的 用量,在清理过程中,节约了气刨过程中煤气的使 62 用量,同时减少了一次热处理次数。 5结语 我公司应用了空气冷却系统生产的两件组合 横梁前部,经检测,均达到了技术协议要求。证明 采用空气冷却系统的铸造工艺是可行的。 参考文献 [1]李弘英.铸造工艺设计[M].北京:机械工业出版社,2005. 2. 编辑陈秀娟