铸钢齿轮铸造工艺探讨.pdf
铸钢齿轮铸造工艺探讨 齐齐哈尔市车城铸造公司一段元凯 摘要: 经分析和试验,改变了传统铸钢齿轮铸造工艺方法.,qztg-r艺出品率达到65%以上,取得明 显的经济效益。 铸钢齿轮在工农业生产中的应用很广 泛,尤其在矿山机械和减速机行业广泛应用。 但铸钢齿轮的工艺出品率往往低于60%,同 时加工齿轮时由于气割冒口和补贴留下的割 痕使刀具容易损坏和磨损,增加了加工成本。 因此寻找一种既经济又合理的铸造方法是铸 造工作者研究的课题。 1.工艺分析 过去我们设计铸钢齿轮铸造工艺时,通 常将辐板与轮缘间的热节利用热节圆法把热 节滚到齿轮端面,工艺上人为增加冒口补贴。 对于双辐板铸钢齿轮,通常将第一层辐板处 热节圆引到齿轮端面轮缘处,增加工艺补贴 (图1)。经铣齿加工,并没有发现齿根部位 有缩松现象,装机后运行正常。这种工艺已 是成熟的传统工艺。 ! I垒 dI -● 朴 ● -、 、 -- :/, 麦 热带巾t/ 一 ■ 热繁中心 ■ I 图1齿轮铸造工艺简图 我们从以上工艺设计中发现有个无法 解释的问题,就是双辐板齿轮第二层辐板的 热节圆并没有引到齿轮端面。而进行无损探 伤检查,没有发现齿根底部存在超过3级标 准的缩松缺陷 铣齿后,齿根部位辐板处没 有出现缩松。难道齿根部位辐板处不存在缩 松?这一现象值得我们研究。 无损探伤没有发现超过3级标准的缩松 缺陷,并不代表齿根底部没有缩松缺陷。探 伤发现,上下辐板与轮缘交接处存在缩松, 下辐板较上辐板缩松缺陷多,但并没有超过 3级标准。按超声波检查可以看到,即使一 级无损探伤也是有缺陷的,只不过是大小不 同。因此齿根底部肯定有缩松缺陷,只是铣 齿没有铣出来,为什么没有铣出来呢? 通常设计齿轮时,齿根到齿顶距离即齿 轮高度dl=2.25m(m:齿轮模数),齿根到 齿轮轮缘内侧的距离d2:(2.5 4)m),理 论热节圆的中心点位于齿根底部靠轮缘内侧 方向。铸造工艺设计时有时为避免轮缘内侧 收不回来,一般是在轮缘内侧增加补正量, 同时齿轮轮缘内侧比外侧散热能力差,第二 层辐板的实际热节圆中心点更加靠近齿轮轮 缘内侧,由于第二层辐板热节圆并没有引出 来,此处肯定会存在缩孔缺陷。但只要齿轮 轮缘冒口有足够的温度梯度和足够的钢液, 就能使第二层辐板热节得到补缩而形成缩松, 并且缩松位置靠近齿轮内侧辐板处,这就是双 辐板齿轮第二层辐板缩松没被铣出来的原因。 2.工艺验证 根据以上分析,传统铸造工艺设计的双 辐板铸钢齿轮,除第二层辐板存在缩松缺陷, 第一层辐板非冒口位也有一些缩松,只是铣 齿时没有铣出来,不影响齿轮的使用,所以 这种传统工艺一直沿用至今。可以设想假如 取消冒口补贴,只要轮缘上冒口提供足够的 温度梯度和钢液,使上下二层辐板热节得到 补缩,最后在靠近齿轮内侧辐板处形成缩松, 铣齿时缩松就不会被铣出来,虽然缩松面积 较有补贴的工艺多一些,但缩松的面积占整 个齿的面积比例很小,因此对齿轮的性能影 响不大。为了证实这种可能性,我们进行了 取消双辐板铸钢齿轮轮缘补贴的工艺试验。 试验对象为双辐板铸钢齿轮。原铸造 工艺:采用水玻璃砂砂型。材质:ZG310— 570。毛坯重量850kg,2个底返内水口,1个 60mm直浇道,轮缘冒口为4个380mm X90mm X270mm,轮毂冒口1个SR170~mn X270mm,轮 缘工艺补贴40 illm,冒口延续度为48%,浇注 重量1450 kg,铸件工艺出品率58.6%。 试验方案:原工艺的冒口大小和数量不 变,只取消轮缘补贴,增加保温冒口,浇注 重量1365kg,工艺出品率62.3%,浇注温度 1560℃。毛坯经铣齿加工,发现同原工艺一 样齿根部位没有缩松(孔)缺陷。 通过此次工艺试验,证明取消轮缘补贴 工艺是可行的,同时增加保温冒口,使钢水 凝固顺序为顺序凝固,(由于取消轮缘补贴, 学术 相应减小了热节,轮缘的孽厚就是实际的热 节)。为验证修改冒口的效果和冒口水平补 缩距离,再次对上述齿轮进行了二件工艺试 验,将冒口改为3个380mm X90mm X270mm, 冒口间放置1个100mm Xl00mmX50mm冷铁, 以提高齿轮冒口端的温度梯度,冒口间水平 补缩距离6T。由于轮毂只是加工内圆和键槽, 键槽深度一般是4 6 mE,即使内部有少量缩 松出现,加工键槽时也不会出现缩松,因此 取消轮毂处补贴(实际上双辐板铸钢齿轮传 统铸造工艺,热节圆也没有引出来,同样也 存在缩松缺陷)。 3.几点体会 3.1.铸钢齿轮属于低转速齿轮,缩松的 面积占整个齿的面积比例较小,因此齿根底 部轴线缩松对齿轮使用性能基本没有影响, 所以齿轮只是要求铣齿时不能出现缩松,齿 轮关键要求是不能有裂纹和砂孔。 3.2.传统工艺过度关注对辐板与轮缘间 的热节补缩,从而不得不加大冒口来补缩工 艺补贴,付出的代价是降低了工艺出品率。 即使这样,齿轮非冒口位轮缘与辐板间的热 节很难得到完全补缩,仍然存在一些缩松。 试验表明,取消齿轮轮缘、轮毂的冒口补贴 后,齿根并未出现缩松,装机运行正常,证 明这种工艺是合理的,实现了质量与效益双 赢,尽管齿轮内部比传统工艺制造的齿轮缩 松多一些,但并没有影响齿轮使用性能。 3.3.铸钢齿轮取消轮缘、轮毂冒口补贴 后,既降低了气割工作量及氧气、乙炔的消 耗,又减少了因气割轮毂il,~i而产生的温裂 倾向,同时提高了工艺出品率,甚至有的达 到70%以上,。 3.4.铸钢齿轮毛坯没有了补贴,使粗车 工件时震动减轻,机床得到了保护,同时减 少了对刀具的损坏和磨损,降低了加工成本。 3.5.此种工艺适用于标准设计的铸钢齿 轮,砂型散热越快越好,不适宜散热慢的砂 型(如树脂砂)。同时浇注温度不宜过高, 一般小于1560℃,并保持冒口端的较高温度 梯度。 中国机械Machine China 87