某零件材质为 ZM5镁合金 , 砂型铸造工艺和结构较为复杂 , 在不允许浸渗的前提下要增加气压试验 , 利用 ProCAST有限元 软件的数值理论模拟 , 预判出可能存在的缺陷 , 在浇注工艺参数不变的前提下,通过优化浇注系统从理论上消除铸造缺陷 , 为后续设计 ZM5镁合金砂型铸造工艺提供了型 。关键词: ZM5镁合金;砂型铸造 压铸造;浇注系统; ProCAST0 引言镁合金 较的 认为轻型环保金属材料 , 但 于镁合金 较 , 在铸造过缺陷 , 限了在工 的的铸件 1 , 材料为 ZMgA18Zn, 代号 ZM5;零件结构厚薄变化落差近 38 m6 ,中间为一带孔圆台 , 带孔圆台 部 丫 , 存在 , 属于铸造 零件 在 过 不 缺陷 , 零件要/.0 M(a气压试验 , 不允许采用浸渗工艺 。 以上 要求于镁合金铸件 较为结合 件 , 拟 用砂型 压铸造工艺铸件于浇注工艺参数 较为 , 要 镁合金砂型低压铸造的浇注系统 , 确保铸件符合 「 技要图 ! ZM5镁合金铸件 3D示意图!浇注系统理论分析从理论上分析铸件图可知 , 于 , 浇注系统布置在 部位 , 拟用竖浇道外缝隙浇道的式将浇注系统布置在铸件外围 , 同时考虑到 效率等 , 用串浇方式, ProCAS T有限元软件模拟情况如下 :1.1理论四浇道浇注系统模拟根 理论 , 预先布置四浇道 , 冷铁根据计算如图 2(a)所示 , 模拟模型及结果 2 :(1 ) 输入材料 , 计算出的 ZM5镁合金材料的 相 温 度为 421 : , 液相线温度为 602 < , 相 181 =, 属宽结晶温度 范围合金 , 铸件 缺陷 。(2) Niyama总缺陷显 : 铸件边缘 薄 两根缝隙浇道 盲上部 缺陷 。(3 ) 从 2(b)缺陷可 出 , 缺陷 贯穿整个产品 , 可能导致打压泄漏 。四浇道的凝固过程进行分析 , 四浇道浇注系统凝固示 意 3 3(a)为金属液充型完毕 , 随着 继续 ,触模具的表 冷却较快 , 在外边缘地方开始 , 3(b)、3(c)、 图 3(D) , 外圈由于仅有四根浇道 , 补 部位 , 导致在外缘 部位 孤立的 点 , 从 3(e)横向解剖可以(a) Niyama总缺陷 (b)缩松 、 缩孔缺陷图 2四浇道浇注系统模拟结果出 , 浇道 部位仍在横向补 , 但补缩距离较远 , 较大概 率会 缺陷 , 补距离较远是导致图 2 缺陷的(e) (f)图 3四浇道浇注系统凝固示意图1.2理论六浇道浇注系统模拟根据 1.1的 , 点要解决补 距离较远 及 冷 铁 置不 的 , 结合铸件 , 外围 能 置的浇 道浇道( 砂型 不 ), 将浇注系统更改为六浇道 , 理论模拟模型及缺陷示意 4六浇道模拟结果显示 , 在泄漏部位的缺陷与图 2 对比有了106Gongyi yu Jishu!工“与技术(a)模型 (b)缺*区域图 4六浇道模拟模型及缺陷示意图明显减小 , 未发生缺陷贯穿产品的情况,但缺陷面积仍较大 , 机械加工无法将其去除 。 六浇道浇注系统凝固示意图如图 5 所 示 , 六根浇道中间的区域仍然出现了孤立的区域 , 仅能通过横 向进行补缩 , 纵向无法进行补缩 。 由于镁合金凝固区间宽 , 较 大概率会发生补缩不及时现象而导致缺陷的产生 。(a) ⑹ (c)图 5 六浇道浇注系统凝固示意图1.3理论六浇道加 “ 花瓣 ” 状缝隙浇道浇注系统模拟通过节的分析可知 , 浇注系统的 缩短补缩 , 若要将 缺陷引至浇道中 , 仍需增加浇道 , 但 尺寸受 , 故 六浇道 将 浇道通 , 浇道 , 缩 缩 , 时将缺陷至 浇道 。 六浇道加 浇道 及缺陷示意图如图 6 所示 , 从图 6(b)、 图 6(c 出 , 该缺陷的 浇道 六浇道 了明显的减小 , 仍未全消除 , 但缺陷距离铸件外缘 3 mm,后续可通过机械加工去 缺陷 , 由 , 六浇道加 ’ 浇道的浇注系统去 缩 、 缩 、 )陷(a)模型 (b)缺陷 (c)缺陷解剖图 6 六浇道加 “ 花瓣 ” 状缝隙浇道模型及缺陷示意图六浇道及 浇道凝固示意图如图 7 所示 , 图7(a)至图 7(e 出 , 凝固的进行 , 未出现孤立的节 , 由于 浇道 纵向的补缩 , 补缩 了缩 , 纵向 、 横向 补缩 , 出现缺陷的概率得以减小甚至消除 。, 六浇道 浇道 ,缩缩 、 缺陷的产生 。图 7 六浇道及 “ 花瓣 ” 状缝隙浇道凝固示意图2 实际生产验证了 分析的 , 了 工 ,不浇注系统模具示意图如图 8 所示 , 分 浇道浇注系统 六浇道加 浇道浇注系统 生产产品 , 生产的产品 中的 进行(a)四浇道浇注系统模具 (b)六浇道加 “ 花瓣 ” 状缝隙浇道浇注系统模具图 8 不同浇注系统模具示意图(1) 利用四浇道浇注系统生产的若干件铸件 , 经过探伤合格后打压 , 打压合格率约 47% , 泄漏位示意图如图 9 所示 , 由 明 ProCAST模拟的结果与实际符 。2 六浇道加 浇道浇注系统所生产的, 经过探伤合格 打压 , 打压合格率 100% , 再次 明 ProCAST模拟的结果与实际相符 。3 结语(D ProCAST 元模拟软件可以有效预判 ZM5镁合金铸造工艺的合 , 缩 、 研发周期 。(2) ZM5镁合金凝固区间温度约为 181 >,凝固区间过宽 不于 补缩及顺序凝固 , 尤其 于砂低压 且 产品不允许浸渗的前提下 , 最终导致产品出现缩 、 缩 、 热等缺陷 , 进而产生打压泄漏问题 。机电信息 2020 年第 29 期总第 635 期 107工“#技术 —G。 #gyi yu Jishu1号 2号图 9四浇道浇注系统打压泄漏位置示意图3 号(3 )在 ZM5镁合金浇注工艺参数一定的前提下 , 通过优化 设 可以有 生 、 、 等。 本文介绍的 通过 及 状 的可以有 过 的 离 生松 、 通过 使 率大 匚设计 、 使用 。[参考文献][1]熊守美•铸造过程模拟仿真技术 [M]. : 工业2004.[)]刘正.镁合金铸造成型最新研究 进展 [J]. 进展, 2011,30(2): 10T5.王狂飞 , 周志杰 , 王有超 , 等 .铸 金 ZM6 工艺研究[J].热加工工艺 , 2011,40(19): 39—40.收稿日期 : 2020 -10-06作者简介:令 狐喜欢 (1974—),男 , 山西平陆人 , 高级工程师, 研究方向 : 水 行(上接第 105 页 )张雷⑷等针对废旧多晶硅太阳能电池的回收工艺进行了研 究 , 去除电池的铝背和铝硅层后 , 再经去离子水洗净干燥 , 去 除氮化硅减反射膜 、 磷扩散层以及金属杂质 , 可得到高纯硅 片 。 该工艺路线回收的硅片进行检测发现 , 多晶硅的回收率为 76.4% i董莉 [5 “等对晶硅太阳能电池的资源化回收路线进行 了实验研究 , 采用 20% 的盐酸反应 40 mi-去除铝 ,35% 的硝酸 反应 30 min去除银 , 40% 硝酸 # 6% 氢氟酸反应 75 min去除硅 , 通过对太阳电池的分步回收 , 实现了 85.5% 的硅回收率 。化 为 , 过 生大量的酸性液体和有废液 难 大 为 的°2.3物理回收法该 铝 和线 对件进行 再对 后的 进行分离 。率进行了 的 [6 ] 了 化 :分 回收 可 除后的的电池 , 得到 电池 E2A颗扌后 分硅 、 背板和 EVA的 。和化 回收的过可实现 化 得到的的 实现 分的 分分离 该优化 。3 结语对 回收再 用的 层到 化 经层 高 、 收层 和规的指导 可行的 路线 。 根据上述对目前主流回收 的介绍可以发现 的处各有 点 现有 的使用区域多在偏远郊区 具体的实施过 增加 少运输 。 针对目前 的回收现状 , 首 思想 分认识到回收的必要性和紧迫性;其次增强与外的调研合作 , 引进 外 的回收路线 , 加快 自主研发速 ; 后 , 促进 实验室的建设 , 加大研发投入力 决回收 率 、 有 等技术难题,建立适 的 回收产业链 。[参考文献][1] 肖敏志 , 刘璐 , 宋巍巍•光伏废弃物及其回收技术综述 [c]//2019 科 科 年论文(第二卷) ,2019: 1076-1080.[2] 郑璐 , 马旳锋,杨紫琪 , 等 •晶硅光伏组件回收技术发展现状 及展望 [J].电源技术 ,2020,44(5):778-780.[3] 田建军 , 姜恒 , 苏 等.基于 TGA-FTIR联用技术的 EVA热解研究 [J].分析测试学报 ,2003,22 (5) : 100-102.[4] 张雷 , 吴翠姑 , 陈志军 , 等 •废弃多晶硅太阳电池回收高纯硅 片工艺研究 [J].半导体技术 , 2017,42 (8) : 626-630.[5] 董莉 , 冯晋尧,刘景洋 , 等 •废晶硅太阳能电池资源化分类回收 研究 [J]. 与防治 , 2020,42 (6) : 678-681.[6] 有限公司 . 分解回收的方法及其装置 : CN201210058374. X[P].2012-07-04.收稿日期 : 2020-10-03作者简介: 许海园 (1990—),女 , 河南济源人 , 研究生 , 工程师, 研究 p 能源发电与 l108